據(jù)太鋼近日介紹,通過不斷深化能源計(jì)量工作,到目前為止,太鋼已建立形成了覆蓋全公司的計(jì)量檢測(cè)體系并通過國(guó)家計(jì)量檢測(cè)體系確認(rèn)。計(jì)量數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)了從采集、匯總、分析、結(jié)算、仲裁、考核的全過程管理,為企業(yè)節(jié)能降耗、減污增效、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)起到了積極的推動(dòng)作用。
針對(duì)煤氣混合加壓系統(tǒng)工況不穩(wěn)定及氣源壓力、熱值波動(dòng)頻繁,造成混壓困難,直接影響產(chǎn)品質(zhì)量,浪費(fèi)了大量能源的現(xiàn)象,他們采用了先進(jìn)計(jì)量檢測(cè)控制技術(shù),實(shí)現(xiàn)了熱值、機(jī)后壓力雙穩(wěn)定的目標(biāo),年節(jié)約煤氣110余萬元,每年可實(shí)現(xiàn)效益1600萬元。此外,采用高爐噴煤智能控制系統(tǒng),延長(zhǎng)了爐齡、降低了能耗,年效益大于5000萬元;實(shí)施峰谷電價(jià),全面推行復(fù)費(fèi)率電能計(jì)量,每月電量結(jié)算損失率從2003年平均3.98%減少到2006年的3.2%,月減少電量損失80萬千瓦時(shí),年累計(jì)減少損失240萬元,同時(shí),實(shí)現(xiàn)了分時(shí)段計(jì)量結(jié)算,有效防范偷漏電現(xiàn)象,降低了用電成本,年效益400余萬元。
針對(duì)煤氣混合加壓系統(tǒng)工況不穩(wěn)定及氣源壓力、熱值波動(dòng)頻繁,造成混壓困難,直接影響產(chǎn)品質(zhì)量,浪費(fèi)了大量能源的現(xiàn)象,他們采用了先進(jìn)計(jì)量檢測(cè)控制技術(shù),實(shí)現(xiàn)了熱值、機(jī)后壓力雙穩(wěn)定的目標(biāo),年節(jié)約煤氣110余萬元,每年可實(shí)現(xiàn)效益1600萬元。此外,采用高爐噴煤智能控制系統(tǒng),延長(zhǎng)了爐齡、降低了能耗,年效益大于5000萬元;實(shí)施峰谷電價(jià),全面推行復(fù)費(fèi)率電能計(jì)量,每月電量結(jié)算損失率從2003年平均3.98%減少到2006年的3.2%,月減少電量損失80萬千瓦時(shí),年累計(jì)減少損失240萬元,同時(shí),實(shí)現(xiàn)了分時(shí)段計(jì)量結(jié)算,有效防范偷漏電現(xiàn)象,降低了用電成本,年效益400余萬元。