6月21日,從安徽馬鞍山鋼鐵股份有限公司(以下簡稱馬鋼)獲悉,該公司在企業(yè)結構調整和產(chǎn)業(yè)升級中,把節(jié)能與成本控制和經(jīng)濟效益結合起來,在實施低成本戰(zhàn)略中提升節(jié)能管理水平,噸鋼綜合能耗從1998年全國十大鋼鐵企業(yè)排名第九躍升到2006年前三甲行列。
建立完善計量檢測體系是企業(yè)節(jié)能降耗的重要手段。馬鋼以計量管理為突破口,從2005年起,在全公司范圍內實施定額收費、超耗加價,共有57家單位被扣成本,考核金額達250多萬元。從考核情況統(tǒng)計分析,被扣成本單位逐月下降,考核金額也基本逐月下降。
通過強化管理,實施冷卻水循環(huán)工程,推行定額收費、超耗加價管理辦法,2005年,馬鋼噸鋼耗新水量逐月下降,12月達到8.98立方米,全年綜合達到11.0立方米,與2004年相比,噸鋼耗新水下降9.3立方米,節(jié)約新水近90萬立方米,實現(xiàn)了增產(chǎn)不增水,達到了國家2005年清潔生產(chǎn)目標。
建立動力能源監(jiān)察制度,是馬鋼加強水資源管理的另一個重要手段。近年來,馬鋼建立動力能源監(jiān)察制度,鼓勵供用水單位通過建立管網(wǎng)巡查制度,對所轄的供用水設備和設施以及管網(wǎng)進行定期監(jiān)測與維修;建立節(jié)能動態(tài)檢查制度,每月對相關設備、系統(tǒng)進行動態(tài)檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時處理并反饋公司,嚴防泄漏和長流水等浪費現(xiàn)象發(fā)生。
據(jù)不完全統(tǒng)計,馬鋼噸鋼綜合能耗由1998年的1342公斤標煤/噸下降到目前655公斤標煤/噸,下降率達48.8%,噸鋼耗新水由2001年的39立方米/噸降到目前的9立方米/噸,工業(yè)水循環(huán)率由78.6%提高到93.6%,4年節(jié)約新水5.23億噸。能源費用與制造成本比例由33.03%下降到目前的23.32%。其主要節(jié)能降耗指標已實現(xiàn)我國鋼鐵新政提出的階段性目標。其中馬鋼一鋼軋總廠在原一鋼廠平改轉工程后,為降低轉爐工序能耗,于2004年成立120噸轉爐負能煉鋼攻關小組,通過創(chuàng)新操作工藝,使轉爐煤氣回收量直線上升,實現(xiàn)了回收能量34.0公斤標煤/噸坯大于消耗能量33.4公斤標煤/噸坯的歷史性突破,這一技術成果在馬鋼煉鋼系統(tǒng)推廣應用,馬鋼繼寶鋼、武鋼之后實現(xiàn)了負能煉鋼。
為加快發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟,節(jié)約資源和能源,走可持續(xù)發(fā)展道路,馬鋼在重大技改項目和馬鋼新區(qū)建設中,把立足點放在能源消費結構調整上,用副產(chǎn)二次能源(含余能余熱資源)替代一次性購入能源,用低價能源替代高價能源,先后實施了以氣代電、以氣代油、以煤代焦、以氣代煤等工程,同時干法熄焦及發(fā)電、高爐爐頂煤氣壓差發(fā)電、煤氣發(fā)電、精料技術、高爐噴煤粉等國家重點提倡推廣的新的能源利用技術,已在馬鋼生產(chǎn)系統(tǒng)得到普遍應用。這不僅為馬鋼創(chuàng)造出巨大的經(jīng)濟效益,而且為馬鋼建設節(jié)約型工廠、清潔生產(chǎn)、保護環(huán)境和職工身體健康創(chuàng)造了良好條件。
建立完善計量檢測體系是企業(yè)節(jié)能降耗的重要手段。馬鋼以計量管理為突破口,從2005年起,在全公司范圍內實施定額收費、超耗加價,共有57家單位被扣成本,考核金額達250多萬元。從考核情況統(tǒng)計分析,被扣成本單位逐月下降,考核金額也基本逐月下降。
通過強化管理,實施冷卻水循環(huán)工程,推行定額收費、超耗加價管理辦法,2005年,馬鋼噸鋼耗新水量逐月下降,12月達到8.98立方米,全年綜合達到11.0立方米,與2004年相比,噸鋼耗新水下降9.3立方米,節(jié)約新水近90萬立方米,實現(xiàn)了增產(chǎn)不增水,達到了國家2005年清潔生產(chǎn)目標。
建立動力能源監(jiān)察制度,是馬鋼加強水資源管理的另一個重要手段。近年來,馬鋼建立動力能源監(jiān)察制度,鼓勵供用水單位通過建立管網(wǎng)巡查制度,對所轄的供用水設備和設施以及管網(wǎng)進行定期監(jiān)測與維修;建立節(jié)能動態(tài)檢查制度,每月對相關設備、系統(tǒng)進行動態(tài)檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時處理并反饋公司,嚴防泄漏和長流水等浪費現(xiàn)象發(fā)生。
據(jù)不完全統(tǒng)計,馬鋼噸鋼綜合能耗由1998年的1342公斤標煤/噸下降到目前655公斤標煤/噸,下降率達48.8%,噸鋼耗新水由2001年的39立方米/噸降到目前的9立方米/噸,工業(yè)水循環(huán)率由78.6%提高到93.6%,4年節(jié)約新水5.23億噸。能源費用與制造成本比例由33.03%下降到目前的23.32%。其主要節(jié)能降耗指標已實現(xiàn)我國鋼鐵新政提出的階段性目標。其中馬鋼一鋼軋總廠在原一鋼廠平改轉工程后,為降低轉爐工序能耗,于2004年成立120噸轉爐負能煉鋼攻關小組,通過創(chuàng)新操作工藝,使轉爐煤氣回收量直線上升,實現(xiàn)了回收能量34.0公斤標煤/噸坯大于消耗能量33.4公斤標煤/噸坯的歷史性突破,這一技術成果在馬鋼煉鋼系統(tǒng)推廣應用,馬鋼繼寶鋼、武鋼之后實現(xiàn)了負能煉鋼。
為加快發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟,節(jié)約資源和能源,走可持續(xù)發(fā)展道路,馬鋼在重大技改項目和馬鋼新區(qū)建設中,把立足點放在能源消費結構調整上,用副產(chǎn)二次能源(含余能余熱資源)替代一次性購入能源,用低價能源替代高價能源,先后實施了以氣代電、以氣代油、以煤代焦、以氣代煤等工程,同時干法熄焦及發(fā)電、高爐爐頂煤氣壓差發(fā)電、煤氣發(fā)電、精料技術、高爐噴煤粉等國家重點提倡推廣的新的能源利用技術,已在馬鋼生產(chǎn)系統(tǒng)得到普遍應用。這不僅為馬鋼創(chuàng)造出巨大的經(jīng)濟效益,而且為馬鋼建設節(jié)約型工廠、清潔生產(chǎn)、保護環(huán)境和職工身體健康創(chuàng)造了良好條件。